一九九四年,我廠出處理碳九能力為2kt的石油樹脂新產(chǎn)品,采用導(dǎo)熱油泵為輸送泵。后來經(jīng)過、第三、第四、第五次擴(kuò)改。既在2000年第五次擴(kuò)改后,規(guī)模已發(fā)展成年處理碳九能力為20kt的石油樹脂產(chǎn)品,導(dǎo)熱油泵也增至六十二臺(tái)。自九四年到2000年該泵平均每臺(tái)每年檢修費(fèi)用為3500元,其中(指平均統(tǒng)計(jì)數(shù))四個(gè)月?lián)Q一次機(jī)械密封,六個(gè)月?lián)Q一次泵軸,因泵軸被卡平均每年7.5kW電機(jī)損壞1.5次,另外經(jīng)常更換306軸承及石墨密封件,針對(duì)這一現(xiàn)象,即影響生產(chǎn),而且檢修費(fèi)用又高,機(jī)修工勞動(dòng)強(qiáng)度,決定對(duì)導(dǎo)熱油泵進(jìn)行改造。先查原因,發(fā)現(xiàn)主要原因在密封件上,由于用此泵輸送的介質(zhì)為碳九油,其性質(zhì)與導(dǎo)熱油不同,滲透力特強(qiáng),造成原密封件石墨膨脹,使泵的軸頸被膨脹的石墨磨損,另一方面碳九聚合液又造成軸襯損壞,軸又被卡死,造成電機(jī)損壞。為解決填料材質(zhì)與結(jié)構(gòu)這一問題,做了大量的實(shí)驗(yàn),先后采用石墨盤根、橡膠墊、四氟塑料墊、四氟橡膠。發(fā)現(xiàn)四氟橡膠使用壽命長(zhǎng),但還存在密封不理想,泵還是經(jīng)常損壞。為此又改變四氟橡膠的結(jié)構(gòu)形狀,后確定采用泵封型結(jié)構(gòu)為理想,并采用三只四氟橡膠軸封重疊使用,為了進(jìn)一步不讓碳九油、聚合液從軸封與軸配合面滲漏至軸承,又采用二級(jí)密封法,同時(shí)對(duì)泵殼進(jìn)行改造,增加回油槽,并使回槽與泵相通。
在四氟橡膠密封后,安裝一緊固在軸上的四氟橡膠片,作為把從軸封與軸配合面滲進(jìn)的介質(zhì)利用離心力,送至回油糟,再利用泵的負(fù)壓吸力,吸出回槽的介質(zhì),在四氟橡膠片后再安裝二只四氟橡膠軸封。這樣堵絕滲漏問題,并省去機(jī)械密封裝置。
經(jīng)改造后的導(dǎo)熱油泵,平均六個(gè)月保養(yǎng)一次,更換磨損的四氟橡膠軸封,泵軸平均兩年更換一次。檢修費(fèi)用降低,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
導(dǎo)熱油泵做氣密試驗(yàn)的辦法有以下兩種:
先介紹的是水壓試驗(yàn)法,先將導(dǎo)熱油泵內(nèi)注明清水,用法蘭將導(dǎo)熱油泵進(jìn)出口封死,在其中一個(gè)或許出口都行,裝置一個(gè)進(jìn)氣閥,使進(jìn)氣閥和氣泵連接,翻開氣泵,使導(dǎo)熱油泵泵內(nèi)充氣至8MPa壓力,等候一小時(shí)后檢測(cè)導(dǎo)熱油泵泵體有無走漏,查看壓力是不是降低,假如發(fā)現(xiàn)下壓力表壓力走漏證實(shí)泵體走漏,應(yīng)仔細(xì)查看導(dǎo)熱油泵泵體各個(gè)死角,看一下是不是有水走漏。查看完畢及時(shí)排氣排水,進(jìn)行對(duì)導(dǎo)熱油泵泵體走漏點(diǎn)進(jìn)行焊接修正。
再就是氣壓試驗(yàn)法。用法蘭將導(dǎo)熱油泵進(jìn)出口封死,在其中一個(gè)或許出口都行,裝置一個(gè)進(jìn)氣閥,使進(jìn)氣閥和氣泵連接,翻開氣泵,使導(dǎo)熱油泵泵內(nèi)充氣至8MPa壓力,將導(dǎo)熱油泵悉數(shù)放入事先準(zhǔn)備好的水池或水箱,調(diào)查是不是有水泡呈現(xiàn),仔細(xì)調(diào)查,由于有的走漏口比較小,冒出的氣泡較小。如發(fā)現(xiàn)有氣泡冒出,及時(shí)查看并做好符號(hào),然后將泵內(nèi)氣體放出并出掃潔凈后進(jìn)行修正。